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“8月9日上午8点,我路过胶印车间,看到有位工人师傅蹲在地上,双手抱着大冰块,把脸也贴在冰上……”8月24日,河南新华印刷集团教材印制工作座谈会上,技术质量部主任沈延伟讲起这个场景时,专门起身做了个环抱动作。沈延伟知道,那名工人在车间刚上了12小时的夜班,他太热太累了。
对于河南新华印刷集团来说,“课前到书,人手一册”是每年必须完成的政治使命。今年秋季教材印制时间大幅缩短,又遇到持续多日的高温天气和多点暴发的新冠疫情,河南新华印刷集团生产经营部主任杨淼说,他们“经历了前所未有的挑战”。不过,他们依然按时保质保量完成了教材印制任务。
制版车间:“兵马未动,粮草先行”
一周干了两周的活儿
和时间赛跑的关键点,在制版车间,只有制出了印版,其他车间才能开始工作。
8月24日,制版车间主任刘恒向记者介绍,接到制版文件后,他们需要解密,核对文件数量和顺序,等样书到来,再逐一校对文件,确认无误后才开始拼版。
“校对的压力非常大,时间太紧了。”刘恒说。印教师培训用书时,因为需一周完成,时间紧,拼版校对工作量大,制版车间紧急调回东区生产人员,全员齐上阵,加班加点干;印刷需版量太大,而每块版均需要挂网、出版、续版、挂胶、检查、测量梯尺、烤版、送到机台等环节,人员不足,车间主动把CTP三班人员合并为两班生产,等于“一周干了两周的活儿”。
刘恒说制版生产的底线是,不能让印刷车间停机。车间调度随时和调度中心、印刷车间保持沟通,保证印版的及时供应。他打比方说:“就像一个饭店,厨师炒菜的前提是得有菜。我们是洗菜的,不能让他们等着菜洗好,不然他们一停活效率就低了。往年,‘菜’来得早,有充足时间把‘菜’全部洗好。今年不一样,需要边洗‘菜’边递‘菜’。”
在经历了疫情、洪水后,为应对突发情况,新华印刷集团都会制订应急预案,这次制版车间也早有准备:“这叫‘兵马未动,粮草先行’,一旦疫情封控发生,版材运不进来,一切工作都无法开展了。”刘恒说,5月底,他向领导汇报提前购进了足够一个月生产所用的版材。5月31日,新华印刷集团物资部相关管理、仓储人员,重点对秋季教材印制主要使用原辅材料如版材、油墨、热熔胶等库存情况、入库验收和材料质量方面进行了细致自查。
教材印制开工后,车间先紧着每天新送来的材料用,没使用囤积材料,直到8月4日起,才让工人开始使用这些提前囤好的材料。“我们测算过,如果封控了,这些版材也够我们用一个月了。”刘恒说。
制版车间烤版机所处的环境温度在50℃以上,员工需要不断地到工房向烤版机里放版材,进出工房温差20℃,忽冷忽热,但员工没有任何怨言。
彩印车间:一天用上10块冰块
依然汗流浃背
彩印车间主要负责教材配套印制封面、内文、彩页等工作。今年教材周期更短,生产任务更重,且教材质量要求更严。接到任务后,车间主任刘建民立即召集班子成员和机台骨干进行专题讨论,开展“党员先锋岗”活动,学习公司党委的教材工作安排,从“影响质量的因素、影响生产效率的因素、拟采取的措施”等环节分析,找出问题根源,坚持“三检”工作管理制度、全面落实印刷产品质量,进一步提高生产效率。明确了产品周期保证责任人、设备负责人、应急预案,保证车间安全、高效、平稳运行。
刘建民介绍,正常情况下中班职工周日晚上12点下班后休息倒班,从周日晚上12点到周一早上6点有6小时空闲时间,但中班人员主动加班加点。
刘建民说,彩印车间的工房是砖混结构,屋顶是钢瓦,被高温烤透。40℃以上高温下,空调降温效果几乎感觉不到。一天用上10块冰块,车间温度依然很高,“外面骄阳似火,里面汗流浃背”。可是车间里没有一个人因为炎热有丝毫懈怠,都在各自岗位上坚守。
8月24日,刘建民告诉记者,59岁的陈传州班长最令他动容,晚上运冰块的车到了,为了不耽误机台生产,他自己一个人搬了10块冰块。“一块冰块50公斤重,搬完后衣服全湿透了,像个水獭。”
刘建民说,彩印车间对工人的技术要求高,他们都是工作了几十年的熟练老工人。尽管任务重时间紧,彩印车间依然“没掉链子”,7月完成任务.4%,8月任务也早早完成。
胶印车间:周一到周六不停机
连续36小时调油墨
胶印车间用的冰块最多,这样工房温度才能降到正常温度,55岁的胶印车间主任虎建伟说,一天得用30块冰块,职工加班加点工作,但他从未听到车间名工人中有一人喊苦。
虎建伟主任说,工人吃饭时间不停机,他们周一到周六不停机,周日倒班,每周一原本8点上班,工人提前2小时上班就开始保养、检修设备。
虎建伟介绍,胶印车间往年开12台机器,今年由于周期短任务重,车间及时调整人员增加生产机台到13台。车间最高日产量令纸(1令纸通常指张全开纸),比去年提高10%以上,7月16日到8月21日期间共生产24.5万令,比往年同期平均产量增加10%以上。
“效率提上去了,质量也要有保证。”虎建伟说,今年教材图片多,色彩丰富,所以车间首次采用了之前多次测试的高品质油墨来提高印刷质量。
技术质量部提前做了优质油墨测试的技术储备,这次用上了。“为了测试油墨印刷适性,赵师傅连续工作了36小时,调整设备速度、水墨平衡、跟踪记录、做环保检测。”技术质量部主任沈延伟介绍,为了把技术精进到更高的点,曾和油墨供应商来回调整磨合四五回。沈延伟说,调整过的这款高品质油墨,大大减少了印刷粘脏,机速提升10%,工艺水平目前在全国行业领先。
平装车间:管理人员上一线
老工人主动请缨加班
严控质量,也是平装车间主任谢建停时刻
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